平成20年1月3日
年明け早々に幌のチャックがこわれました。 もう10年近く使っているので仕方ありません。 そこで、以前から作業がストップしていたドア化計画を 左側はすでに2層のFRPを貼り付けていますので、 まずは、ドアを支えるためのパネルをつくります。 |
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FRPが硬化するまでの時間が長いので、 布団乾燥機から温風を送り硬化を早めます。 約、2時間で実用強度まで固まりました。 |
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ドアは乗り降りを考えて前開きとしました。 ドアを取り付けたのちにリヤのパネルをつくります。 FRPが貼られていない場所は後でくり抜く部分です。 |
平成20年1月4日
昨日に続いての作業ですが、 ドアを支える部分の補強をかねて、 |
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車体とドアの隙間を少しでも少なくするために、 多めに盛り付けたFRPを削ってあわせます。 |
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取りあえずは走行出来るまでにはなりました。 このあとは、時間を作ってあと2〜3層FRPを重ね |
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左側は以前積層した部分のデコボコを削ってならしています。 もちろん手作業ではなく、右にある |
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ドアが開き過ぎると、後のランプにあたりウインドーが割れます。 帯布を使ってストッパーを付けました。 今回の反省点! 時間を急ぐあまり朝から作業を行ったために FRPの重ね貼りは一度にやるか、貼り付け面を完全に |
平成20年1月13〜14日
一応形になったボディ化ですが、隙間風が多いのと、 ドアとボディの収まりが悪いのでドアが良く揺れます。 そこで、ドアとボディを密着させるために追加加工をしました。 12日に一部テスト的にFRPの貼り付けを行いましたが、 そこで、高価ではありますが、特殊タイプの接着剤を使用します。 |
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ボディに養生テープを貼り付けてFRPが貼り付かないようにした上から ドアにガラスクロスを2層重ね貼りしました。 今の時期でも12時間程度で硬化しますので、硬化後シリコンスプレーを |
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ほぼボディに沿った形で耳の部分ができました。 今後はこの上からガラスマットを2〜3層重ね貼りして しかし、作業は気温が上がる春以降です。 |
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アッパーボディにもドアのストッパーを付けました。 | |
ボディの形にあわせて鉄板を切り出し、 何カ所かボルト止めした後、縁どりのゴムを取付けて養生しました。 ドアの下部の加工と合わせて、ドア全体が密着しましたので、 |
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EVの時に使用していたボックスが余っていたので、 後部にトランクとして取付けました。 ボディとの合わせ面ですが、取り外しを考えて |
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全体の様子です。 | |
長尺物が積み込めるように、ボックスの前面はくり抜きました。 | |
ボックスと荷台の取付状態です。 うしろは穴を貫通させて、荷台と共締めしています。 |
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前側は、固定用の鉄板をまず取付けして、 荷台と取付ボルトと共締めしています。 |
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2〜3mm鉄板が短くなるように加工して、 写真のように押さえ込む形でボックスを固定しました。 ボックスと荷台は確実に固定されていますが、 |
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後期型ノーマルマフラー改です。 横っ腹に穴を空けて、追加の排気パイプを溶接固定します。 写真では判りにくいですが、ノーマルのパイプと 後日、テストを行うつもりです。 |
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別の角度からもう一枚 |
平成20年1月19日
YAT式ランプレート加工です。 写真のように中心面から8mmの位置を中心に 彫り込むRはウエイトローラーの直径(16mm)以上とします。 |
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ミニフライスでまずはテスト掘りですが、 通常の刃では焼けてしまいましたので、 リューターの超硬ビットの卵型を使用しました。 |
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掘り始めて初めて気がつきましたが、 ランプレの形は60度*6面ではありません。 丁度V型が3組ある形です。 そのために一つずつ位置合わせをして軽く彫り込み 想像以上のめんどくささです。 やはり角度ゲージ付きの回転テーブルが無いと 一応超硬ビットのRにあわせて、 |
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これはノーマルランプレを テスト用に浅く彫り込んだものです。 |
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キタコ3を使いYATさんにテストしてもらいます。 やはりフライスできちんと位置出しを行ったので ただし、Rが小さかったのでウエイトローラーの角に |
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YATさんには、ランプレのテストのあと、 後期ノーマルマフラー改のテストをお願いしました。 結果は上々ですが、音がスポーツマフラーのようで |
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遅れて参加のサスライさんもランプレのテストですが、 フライスでは時間がかかりすぎるので、 手+リューターでの加工です。 |
平成20年1月27日
サスライさんにお手伝いいただいて、ハゲタカ号の分解を行いました。 サイレントでお楽しみください。(汗 撮影もサスライさんがやってくれました。 |
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